本實用新型的有益效果是:本實用新型可拆卸連接有轉柄,轉柄包括內圈、外圈、轉軸和連接桿,連接桿豎直設置,轉軸一端和連接桿頂部轉動連接,在轉軸上由內到外依次套設有內圈、外圈,外圈是輪胎狀可充氣橡膠圈將轉柄外圈伸入工字輪的內圈中,向外圈充氣,充氣后外圈外圓面的直徑大于工字輪的直徑,充氣后轉柄外圈的外圓面與工字輪的內圓面緊密接觸,實現(xiàn)轉柄與工字輪的連接,轉動轉柄內圈,內圈轉動通過外圈帶動工字輪轉動,取樣完成后,將外圈放氣,放氣后轉柄外圈的外圓面與工字輪的內圓面分離,實現(xiàn)轉柄的拆卸,取樣過程中,操作者不與金剛線直接接觸,避免金剛線污染,且該推車結構簡單,頂板高度能調節(jié),降低工作者的勞動強度,提高生產效率。電鍍金剛線是做什么的?河北鍍鎳金剛線原理
為解決上述問題,本實用新型公開一種電鍍金剛線生產用陰極輥改進裝置,將陰極輥的繞線槽設計成v形槽,在陰極輥前方增加壓線輪,降低由于鋼線擺動造成的陰極輥繞線槽的磨損,保證金剛線不會因為鋼線在運行中的擺動脫槽造成并線斷線。為實現(xiàn)上述發(fā)明目的,本實用新型采用下述技術方案:一種電鍍金剛線生產用陰極輥改進裝置,包括陰極輥,在輥體外圓面上設有若干繞線槽,還包括壓線輪和噴水淋頭,所述繞線槽是v形的凹槽,凹槽兩側面之間夾角是α,夾角α的范圍在10-30度,沿金剛線進料方向在陰極輥的前方設置有壓線輪,壓線輪設置在金剛線上方,壓線輪通過調節(jié)支架固定且其高度能夠調節(jié),金剛線從壓線輪的下方伸出后進入繞線槽中,壓線輪向下壓金剛線使金剛線處于繃緊狀態(tài),在壓線輪的上方對應設置有噴水淋頭,噴水淋頭通過管道與水源相連。進一步的,所述調節(jié)支架包括豎直固定架和橫向固定架,豎直固定架是高度能夠調節(jié)的伸縮桿結構,橫向固定架一端通過水平設置的轉軸與豎直固定架上部鉸接連接,橫向固定架的另一端與壓線輪連接。進一步的,壓線輪和橫向固定架均由不銹鋼材質制成。河北樹脂金剛線企業(yè)金剛石線鋸電鍍設備 廠家;
可保證在不同金剛石密度情況下,金剛石線直徑均勻;鍍層結合力強,無起皮及裂紋;斷裂強度高且穩(wěn)定;鍍層致密光滑,外觀銀白,色彩美麗;3、切割質量好:切割過程斷線率低(小于2%)、TTV低(小于12微米),日本進口琴鋼線SWRH72A耐高溫進口琴鋼線SWRH72A在工藝上要求彈簧鋼有一定的淬透性、不易脫碳、表面質量好等。碳素彈簧鋼即含碳量WC在。,硅片成品率高,一次A級成品率約95%;切割效率高,可在1小時完成高質量的8寸單晶硅片的切割;單片耗線率低,可采用;金剛石線生產工藝采用的是利用電鍍的方式將金屬離子(鎳離子)與金剛石顆粒一起共沉積的復合電鍍工藝。公司可根據客戶需求提供20-100KM/卷金剛石線產品,產品具有切割能力強,切割表面質量好,單位消耗與斷線率低等特點。切割時單方向運動,切割后產品的表面粗糙度低(可達),不要磨削就有很好的鏡面效果。
電鍍液過濾機是利用濾芯將有雜物的液體過濾掉雜物顆粒物等,從而得到高精的潔凈的藥水。但是電鍍液過濾機在長期使用后會出現(xiàn)各種故障問題,***小編和大家聊一下壓力表相關故障問題。1、電鍍液過濾機排氣閥阻塞是導致壓力表沒有壓力的常見故障,小編提議可以用沸水、蒸氣或是依靠**工具,將排氣閥開啟,需要注意在采用**工具的環(huán)節(jié)中須要確保安全問題。2、壓力表隔膜沒有液體,解決方法取下壓力表,補水,打上生膠帶,重新安裝好就好。3、壓力表頻頻出現(xiàn)**的狀況,這個就和壓力表品質有關系了,在采購時需要考慮到產品質量問題,不要貪小便宜。解決方法便是更換新的壓力表。4、電鍍液過濾機壓力表受到腐蝕損壞,發(fā)生這種狀況小編提議更換壓力表。還需要考慮到假如長時間運輸含有腐蝕性液體,需要采購耐腐蝕的壓力表。含有一種狀況是壓力過高,發(fā)生這狀況一般是下列幾個緣故:電鍍液過濾機的濾芯堵塞,我們可以先觀察出水量,隨后清理或是更換濾芯。若壓力表發(fā)生異常情況,無法歸零表明數(shù)據誤差,解決方法是可以先測試下壓力表,假如有問題需要更換新的壓力表。金剛線硅片切割液主要成分;
③電解過程中,要定時刷洗陰極:由于電解處理的時間一般都比較長,在長時間的電解過程中,陰極上可能會產生疏松的沉積物,它的脫落會重新沾污鍍液,所以在電解一段時間后,應將陰極取出刷洗,把陰極上疏松或不良的沉積物刷去后再繼續(xù)電解。④電解處理前,比較好先做小試驗估計一下電解處理的效果和時間:有些雜質,用電解處理很難除去,若盲目地采用電解處理,可能花了很長時間也不能使鍍液恢復正常。由于小試驗所取的鍍液少,雜質的總量也少,往往在通入足夠量的電量,在不長的時間里就能看出電解處理是否有果。例如取2L有故障的鍍液,掛人2dm2左右的陰極(瓦楞形),電流2A,電解4h鍍液基本好轉,5h鍍液恢復正常,則小試驗表明:每升有故障的鍍液,通入5A·h電量就能使鍍液恢復正常。由此可以估計,若需要處理的有故障的鍍液為1OOOL,則需通人5OOOA·h左右的電量。假如電解處理時控制電流為1OOA,那么約需電解5Oh。由于小試驗與大槽電解時的操作條件不完全相同,因此小試驗不能作為大槽電解處理的依據,只能作為一種預先的估計,做到心中有數(shù)。(3)電解處理操作方法。電解處理可以用間歇法和連續(xù)法兩種。間歇法是當鍍液被雜質沾污到影響鍍層質量時,就停止生產。生產電鍍金剛石線的廠家;河北鍍鎳金剛線原理
電鍍金剛石線的用途;河北鍍鎳金剛線原理
金剛線切割液的制備方法為:(1)、按重量份將極壓劑、表面活性劑、潤滑劑依次加入去離子水中,混合后均勻攪拌12分鐘至完全溶解;(2)、向步驟(1)的混合溶液中按重量份依次加入耦合劑和消泡劑,攪拌至均勻。采用本實施例中的切割液用于采用50微米左右線徑的金剛線切割制備硅片,耐磨性能好,冷卻性能好,硅片的切割成品率為%,硅片易清洗。實施例3金剛線切割液按照質量份數(shù)的組成為乙醇胺硼酸酯7份、異辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯、烷基酚聚氧乙烯醚、gpe型聚氧乙烯聚氧丙烯甘油醚2份、六聚蓖麻油酸酯25份、二乙二醇單丁醚3份、去離子水100份。金剛線切割液的制備方法為:(1)、按重量份將極壓劑、表面活性劑、潤滑劑依次加入去離子水中,混合后均勻攪拌30分鐘至完全溶解;(2)、向步驟(1)的混合溶液中按重量份依次加入耦合劑和消泡劑,攪拌至均勻。采用本實施例中的切割液用于采用50微米左右線徑的金剛線切割制備硅片,耐磨性能好,冷卻性能好,硅片的切割成品率為%,硅片易清洗。實施例4金剛線切割液按照質量份數(shù)的組成為:乙醇胺硼酸酯2份、異癸醇聚氧乙烯醚磷酸酯3份、烷基酚聚氧乙烯醚3份、gp型甘油聚醚、六聚蓖麻油酸酯20份、二丙二醇甲醚2份、去離子水80份。河北鍍鎳金剛線原理
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