江蘇工程焦?fàn)t維修價(jià)格

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-06-05

    同時(shí)堿液循環(huán)槽補(bǔ)入碳酸鈉溶液,脫硫堿液由泵打入脫硫塔內(nèi)周而復(fù)始運(yùn)用;再生反應(yīng)生成的固體CaSO3及經(jīng)氧化生成的固體CaSO4則經(jīng)壓濾機(jī)脫水后排出。,從脫硫塔底部排出,排出的脫硫液(混合漿液)富含Na2SO3、NaHSO3及少量粉塵渣(多數(shù)煙塵在原除塵器中去除),進(jìn)入反應(yīng)槽,與從氧化鈣漿液槽輸送過(guò)來(lái)的石灰漿液時(shí)有發(fā)生再生反應(yīng),然后經(jīng)石膏旋流器濃縮后送入真空皮帶脫水機(jī)脫除水分,清液趕回脫硫塔周而復(fù)始運(yùn)用,石膏渣則排入石膏庫(kù)。,與濟(jì)寧市化工設(shè)計(jì)院(總包單位)締結(jié)焦?fàn)t尾氣深度脫硫技改項(xiàng)目施工合約。項(xiàng)目于2016年4月動(dòng)工,2016年7月建成,經(jīng)調(diào)試消缺和168h生產(chǎn)考核后,于2016年8月正式投運(yùn)。焦?fàn)t煙氣脫硫系統(tǒng)投運(yùn)后,總體運(yùn)行情形安定。2016年10月完成焦?fàn)t煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的驗(yàn)收,如愿通過(guò)當(dāng)?shù)丨h(huán)保機(jī)構(gòu)的竣工驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)SO2的達(dá)標(biāo)排放,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。4焦?fàn)t煙氣治理成效改造前,外排煙氣中SO2含量150mg/m3、NOX含量1500mg/m3。脫硝脫硫項(xiàng)目施行后,設(shè)計(jì)煙氣總處理量540000m3/h,具體煙氣處理量320000m3/h,經(jīng)脫硝脫硫后,外排煙氣中SO2含量≤20mg/m3、NOX含量≤500mg/m3。焦?fàn)t脫硫脫硝項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下:項(xiàng)目總投資2805萬(wàn)元,年運(yùn)行開(kāi)支1081萬(wàn)元。焦?fàn)t維修由專(zhuān)人保管,存放在通風(fēng)、干燥的地方。江蘇工程焦?fàn)t維修價(jià)格

    為焦化廢水實(shí)現(xiàn)資源化利用和零排放創(chuàng)造了有利條件,并為焦化工藝過(guò)程余熱余能分布式高效網(wǎng)化利用提供了示范。運(yùn)用焦?fàn)t煙道氣余熱負(fù)壓蒸氨處置焦化廢水的成套技術(shù)及設(shè)備開(kāi)發(fā)屬?lài)?guó)內(nèi)外前列前列,具明顯的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效用和社會(huì)效益,可為焦化行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提供有力的技術(shù)支撐。不足是:1、工藝繁雜,流程長(zhǎng),負(fù)壓操作易于形成晶體、阻塞,真空系統(tǒng)易于出疑問(wèn)等;2、須要更換蒸氨塔和相應(yīng)的裝置,系統(tǒng)投資大。四、煙道氣常壓蒸氨煙道氣余熱蒸氨工藝技術(shù)特色:1、不變動(dòng)原來(lái)的蒸氨工藝,只增加煙氣余熱回收裝置和循環(huán)系統(tǒng),注資小;2、煤氣和蒸氣零消耗,處置成本下降50%(含蒸氨和生化),廢水量縮減25%左右,提高了處置水水質(zhì),為焦化廢水實(shí)現(xiàn)資源化利用和零排放創(chuàng)造了有利條件,減低廢水的處理開(kāi)銷(xiāo);3、實(shí)現(xiàn)了焦?fàn)t煙氣余熱的高效直接利用,既滿(mǎn)足蒸氨要求,又能副產(chǎn)蒸氣,工藝技術(shù)早熟精確;4、可實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t煙道氣脫硝、脫硫和余熱回收一體化。什么焦?fàn)t維修案例焦?fàn)t維修的極限工作載荷和使用范圍為焦?fàn)t維修的試驗(yàn)檢測(cè)和使用依據(jù),嚴(yán)禁超載使用。

    運(yùn)動(dòng)粘度為25×10`(-6)m2/s。根據(jù)焦?fàn)t本體和鼓冷系統(tǒng)流程圖,從焦?fàn)t出來(lái)的荒煤氣進(jìn)入之前,已被大量冷凝成液體,同時(shí)煤氣中夾帶的煤塵、焦粉也被捕集下來(lái),煤氣中的水溶性的成分也溶入氨水中。焦油、氨水以及粉塵和焦油渣一起流入機(jī)械化焦油氨水分離池。分離后氨水循環(huán)使用,焦油送去集中加工,焦油渣可回配到煤料中煉焦煤氣進(jìn)入初冷器被直接冷卻或間接冷卻至常溫,此時(shí),殘留在煤氣中的水分和焦油被進(jìn)一步除去。出初冷器后的煤氣經(jīng)機(jī)械捕焦油使懸浮在煤氣中的焦油霧通過(guò)機(jī)械的方法除去,然后進(jìn)入鼓風(fēng)機(jī)被升壓至19600帕(2000毫米水柱)左右。為了不影響以后的煤氣精制的操作,例如硫銨帶色、脫硫液老化等,使煤氣通過(guò)電捕焦油器除去殘余的焦油霧。為了防止萘在溫度低時(shí)從煤氣中結(jié)晶析出,煤氣進(jìn)入脫硫塔前設(shè)洗萘塔用于洗油吸收萘。在脫硫塔內(nèi)用脫硫劑吸收煤氣中的硫化氫,與此同時(shí),煤氣中的前列氫也被吸收了。煤氣中的氨則在吸氨塔內(nèi)被水或水溶液吸收產(chǎn)生液氨或硫銨。煤氣經(jīng)過(guò)吸氨塔時(shí),由于硫酸吸收氨的反應(yīng)是放熱反應(yīng),煤氣的溫度升高,為不影響粗苯回收的操作,煤氣經(jīng)終冷塔降溫后進(jìn)入洗苯塔內(nèi)。

    現(xiàn)簡(jiǎn)介如下。1治理前焦?fàn)t煙氣的排放情況兗礦國(guó)際焦化有限公司2×850kt/a焦?fàn)t的設(shè)計(jì)煙氣總處理量為540000m3/h。實(shí)際上運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,實(shí)測(cè)煙氣處理量為320000m3/h,外排煙氣中SO2含量平均為150mg/m3、NOx含量平均為1500mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)標(biāo)要求。2焦?fàn)t煙氣脫硝工藝技術(shù)及其實(shí)施。經(jīng)調(diào)研,兗礦國(guó)際焦化有限公司決定使用馬鞍山市江海節(jié)能科技有限公司寧芳青教授開(kāi)發(fā)的焦?fàn)t低氮燃燒技術(shù)(**技術(shù))對(duì)焦?fàn)t系統(tǒng)展開(kāi)優(yōu)化改造,主要是對(duì)焦?fàn)t爐體內(nèi)的加熱配風(fēng)量開(kāi)展控制,以減小煉焦過(guò)程中NOx的生成。實(shí)際內(nèi)容包括:①對(duì),實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t的均勻加熱,以支配N(xiāo)OX的產(chǎn)生,下降焦?fàn)t煙氣的NOX含量,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。②增加焦?fàn)t加熱測(cè)溫、煙氣組分分析、回爐煤氣熱值測(cè)量調(diào)節(jié)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t的自動(dòng)化控制;③操縱焦?fàn)t加熱溫度在1500℃(熱力型NOX產(chǎn)生臨界溫度)以下,縮減熱力型NOX的產(chǎn)生;④調(diào)優(yōu),以下降回爐煤氣消耗,提高焦?fàn)t加熱的均勻性。,2016年3月脫硝項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè),2016年年底完成建設(shè),2017年1月展開(kāi)全盤(pán)調(diào)試,2017年3月26日正式投運(yùn)。投運(yùn)后,焦?fàn)t煙氣中NOX含量安定支配在300mg/m3左右,實(shí)現(xiàn)了NOX的達(dá)標(biāo)排放。河北中創(chuàng)聯(lián)耐火材料有限公司為你打造高質(zhì)量焦?fàn)t維修-品質(zhì)鑄就輝煌!

    而影響焦?fàn)t煙道氣的因素包括:焦?fàn)t生產(chǎn)工藝、爐型、加熱燃料類(lèi)型、焦?fàn)t操作社會(huì)制度、煉焦原材料煤有機(jī)硫含量、焦?fàn)t竄漏等。2、焦?fàn)t煙道氣溫度相對(duì)較低,為180℃~300℃,多數(shù)在200℃~230℃。如果使用高爐煤氣加熱焦?fàn)t,則煙道廢氣溫度會(huì)更低(一般小于200℃)。3、焦?fàn)t煙道氣中SO2含量范圍廣:60mg/m3~800mg/m3;NOx含量差異大:400mg/m3~1200mg/m3;含水量大不相同:5%~。4、焦?fàn)t煙道氣隨焦?fàn)t液壓交換機(jī)的操作呈周期性波動(dòng),煙氣中SO2、NOx、氧含量的波峰和波谷差值較大。5、為確保煙氣凈化裝置在突發(fā)情形下焦?fàn)t的正常生產(chǎn)且不產(chǎn)生嚴(yán)重的環(huán)境污染,焦?fàn)t煙囪須要一直處于熱備狀態(tài)。6、焦?fàn)t煙道氣組分繁雜多變,富含硫化氫、一氧化碳、甲烷、焦油等。7、SO2含量對(duì)低溫脫硝的影響。在SCR催化劑的作用下,焦?fàn)t煙氣中部分SO2會(huì)被轉(zhuǎn)化為SO3。在180℃~230℃區(qū)間內(nèi),氨氣與SO3反應(yīng)極易生成硫酸氫銨。硫酸氫銨極易潮解,熔點(diǎn)溫度為147℃,沸點(diǎn)為350℃。該物質(zhì)十分黏稠且難以掃除,粘附在催化劑表面,會(huì)嚴(yán)重影響催化劑使用效率。我國(guó)焦?fàn)t煙氣目前常用的末端脫硫脫硝的治理工藝可分成單獨(dú)脫硫、單獨(dú)脫硝、脫硫脫硝一體化等三類(lèi)。根據(jù)脫硫劑的類(lèi)別與操作特性。產(chǎn)品出現(xiàn)下列情況之一,應(yīng)更換部件或報(bào)廢。什么焦?fàn)t維修案例

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    氣相中SO2進(jìn)入液相與其中部分亞硫酸銨反應(yīng)轉(zhuǎn)化為亞硫酸氫銨,脫硫后煙氣經(jīng)升氣冒進(jìn)入脫硝段。脫硫液繼續(xù)向前列動(dòng)的過(guò)程中與高溫?zé)煔馀雒?,脫硫液被急遽揮發(fā)濃縮。煙氣被降溫至60℃左右,升高進(jìn)入脫硫段,濃縮后的脫硫液在塔釜匯流。濃縮后的脫硫液自塔釜溢流至亞銨氧化槽過(guò)程中,補(bǔ)入適度氨水,脫硫液中部分亞硫酸氫銨與氨反應(yīng),生成亞硫酸銨,使其維持吸收二氧化硫的能力。在亞銨氧化槽中,液相中的亞硫酸銨被來(lái)自羅茨鼓風(fēng)機(jī)的氧化空氣中的氧氣氧化為硫酸銨。脫硫液經(jīng)脫硫循環(huán)泵升壓后周而復(fù)始用到,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的濃縮富集,當(dāng)液相中硫酸銨濃度達(dá)到30左右后,部分脫硫液送焦化廠原有硫銨造粒車(chē)間。3)脫硝脫硝是煙氣脫除氮氧化物的裝置。經(jīng)過(guò)脫硫后的煙氣再度與一定量的臭氧混雜,強(qiáng)制氧化其中的部分NO,以調(diào)節(jié)煙氣中氮氧化物的氧化度,然后進(jìn)入脫硝段。在脫硝段內(nèi),含氮氧化物煙氣與自塔頂逆流而下的尿素溶液觸及反應(yīng)吸收煙氣中的氮氧化物,并反應(yīng)成為氮?dú)狻⒍趸己退?,達(dá)到脫硝的。江蘇工程焦?fàn)t維修價(jià)格

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