整流部:通過整流部,將交流電源變?yōu)橹绷麟娫?,?jīng)電容濾波,產(chǎn)生平穩(wěn)無脈動的直流電源。
逆變部:由控制部過來的SPWM信號,驅(qū)動IGBT,將直流電源變?yōu)镾PWM波形,以驅(qū)動伺服電機。
控制部分:伺服單元采用全數(shù)字化結(jié)構(gòu),通過高性能的硬件支持,實現(xiàn)閉環(huán)控制的軟件化,現(xiàn)在所有的伺服已采用(DSP數(shù)字信號處理)芯片,DSP,能夠執(zhí)行位置、速度、轉(zhuǎn)矩和電流控制器的功能。給出PWM信號控制信號作用于功率驅(qū)動單元,并能夠接收處理位置與電流反饋,具有通訊接口。
編碼器:伺服電機配有高性能的轉(zhuǎn)角測量編碼器,可以精確測量轉(zhuǎn)子的位置與電機的轉(zhuǎn)速。
目前,伺服控制系統(tǒng)的輸出器件越來越多地采用開關頻率很高的新型功率半導體器件,主要有大功率晶體管(GTR)、功率場效應管 (MOSFET)和絕緣門極晶體管(IGPT)等。這些先進器件的應用顯著地降低了伺服單元輸出回路的功耗,提高了系統(tǒng)的響應速度,降低了運行噪聲。 上海持承自動化設備有限公司主營驅(qū)動器,如有更多需要,保持電話溝通!河南科普里驅(qū)動器產(chǎn)品樣本
DYNAPATH 20M系統(tǒng)主軸不能正常旋轉(zhuǎn)的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套美國DYNAPATH 20M系統(tǒng)的立式加工中心(二手機床),在機床通電后,主軸便在逆時針方向以100r/min的轉(zhuǎn)速自行旋轉(zhuǎn)。但輸入M03或M04及S**時,系統(tǒng)卻不執(zhí)行,系統(tǒng)亦無報警。
分析與故障處理:由于DYNAPATH系統(tǒng)為PLC可編程控制器內(nèi)置式系統(tǒng),主軸正轉(zhuǎn)、主軸反轉(zhuǎn)信號由PLC程序輸出。根據(jù)故障現(xiàn)象,為了區(qū)分故障部位,維修時首先斷開了PLC輸出的M03/M04信號;再次啟動機床,主軸無自動旋轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
通過檢查PLC梯形圖,發(fā)現(xiàn)該機床的程序設計思路是:在機床通電后,主軸應立即進行定向準停,以便更換刀具。因此,開機后主軸旋轉(zhuǎn)不停,且不執(zhí)行M、S代碼的原因可能是主軸定向裝置存在問題,導致主軸定向準停動作無法完成。
從開機后主軸以100r/min的轉(zhuǎn)速自行旋轉(zhuǎn)的現(xiàn)象分析,說明PLC的主軸定向控制部分工作正常(主軸定向準停的轉(zhuǎn)速為100r/min),因此故障原因可能是由于主軸定向檢測回路或檢測器件的不良同時的。維修時,用示波器依次測試主軸定向檢測器件的輸入、輸出信號波形,信號電纜的連接均無異?,F(xiàn)象,因此可以判定故障原因在主軸位置檢測信號的接口電路上。
安徽科普里驅(qū)動器產(chǎn)品樣本上海持承自動化設備有限公司主營驅(qū)動器,如有進一步需要,撥打我司電話!三菱FR主軸驅(qū)動器低速時出現(xiàn)尖叫的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺使用三菱公司FR-SF-11K主軸驅(qū)動系統(tǒng)的設備,在低速運轉(zhuǎn)時出現(xiàn)尖叫,但高速時運轉(zhuǎn)正常。
分析與處理過程:為了進一步分析原因,維修時將主軸驅(qū)動器的00號參數(shù)設定為1,讓主軸驅(qū)動系統(tǒng)進行開環(huán)運行,轉(zhuǎn)動主軸后,無上述現(xiàn)象,考慮到高速運行正常,可以認為主軸驅(qū)動器和主軸均無問題,故障屬于調(diào)整不當。調(diào)整步驟如下:
1)用直流電壓表(毫伏檔)測量SF-CA板CH40與CH9測量端的電壓,電壓表顯示91mv。
2)調(diào)整VR2使HC40與CH9間的電壓小于5mv(為0V)。
3)測量CH41與CH9間的電壓,此時實際電壓表顯示65mv。
4)調(diào)整VR3,使CH41與CH9間的電壓值小于5mv。
在進行以上調(diào)整后,再次開機,故障消失,主軸系統(tǒng)恢復正常運行。
主軸驅(qū)動系統(tǒng)的分類
主軸驅(qū)動系統(tǒng)包括主軸驅(qū)動器和主軸電動機。數(shù)控機床主軸的無級調(diào)速則是由主軸驅(qū)動器完成。主軸驅(qū)動系統(tǒng)分為直流驅(qū)動系統(tǒng)和交流驅(qū)動系統(tǒng),目前數(shù)控機床的主軸驅(qū)動多采用交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)即交流主軸電動機配備變頻器或主軸伺服驅(qū)動器控制的方式。
直流驅(qū)動系統(tǒng)在20世紀70年代初至80年代中期在數(shù)控機床上占據(jù)主導地位,這是由于直流電動機具有良好的調(diào)速性能,輸出力矩大,過載能力強,精度高,控制原理簡單,易于調(diào)整。隨著微電子技術的迅速發(fā)展,加之交流伺服電動機材料、結(jié)構(gòu)及控制理論有了突破性的進展,80年代初期推出了交流驅(qū)動系統(tǒng),標志著新一代驅(qū)動系統(tǒng)的開始,由于交流驅(qū)動系統(tǒng)保持了直流驅(qū)動系統(tǒng)的優(yōu)越性,而且交流電動機無需維護,便于制造,不受惡劣環(huán)境影響,所以目前直流驅(qū)動系統(tǒng)已逐步被交流驅(qū)動系統(tǒng)所取代。從90年代開始,交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)已走向數(shù)字化,驅(qū)動系統(tǒng)中的電流環(huán)、速度環(huán)的反饋控制已全部數(shù)字化,系統(tǒng)的控制模型和動態(tài)補償均由高速微處理器實時處理,增強了系統(tǒng)自診斷能力,提高了系統(tǒng)的快速性和精度。
上海持承自動化設備有限公司主營驅(qū)動器,如有參數(shù)不懂,請聯(lián)系我們!環(huán)形分配器是根據(jù)步進電動機的相數(shù)和控制方式設計的。
硬件的環(huán)形分配器可用數(shù)字集成電路系列中的基本門電路和觸發(fā)器構(gòu)成,但這樣構(gòu)成的環(huán)形分配器過于復雜,隨著大規(guī)模集成電路技術的發(fā)展,現(xiàn)在,實用的環(huán)形分配器均是集成化的**電路芯片,這些芯片通常還包括除脈沖分配控制之外的其它他功能。圖1為三相硬件環(huán)形分配器的驅(qū)動控制示意圖。圖中CLK為數(shù)控裝置發(fā)出的脈沖信號,DIR為正負方向信號,F(xiàn)VLL/HALF用于控制整步或半步運行。每來一個脈沖信號,環(huán)形分配器按照一定的順序(正負方向,整步、半步條件)把脈沖分配到某一相驅(qū)動的輸入端。 上海持承自動化設備有限公司主營驅(qū)動器,如有需要,我們會盡快給您答復!山西Rs Oemax伺服驅(qū)動器單價多少
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交流伺服主軸驅(qū)動系統(tǒng)維護
為了使主軸伺服驅(qū)動系統(tǒng)長期可靠連續(xù)運行,防患于未然,應進行日常檢查和定期檢查。注意以下的作業(yè)項目。
日常檢查
通電和運行時不取去外蓋,從外部目檢變頻器的運行,確認沒有異常情況。通常檢查以下各點。
① 運行性能符合標準規(guī)范。
② 周圍環(huán)境符合標準規(guī)范。
③ 鍵盤面板顯示正常。
④ 沒有異常的噪聲、振動和氣味。
⑤ 沒有過熱或變色等異常情況。
定期檢查
定期檢查時,應注意事項。
① 維護檢查時,務必先切斷輸入變頻器(R、S、T)的電源。
② 確定變頻器電源切斷,顯示消失后,等到內(nèi)部高壓指示燈熄滅后,方可實施維護、檢查。
③ 在檢查過程中,不可以將內(nèi)部電源及線材,排線拔起及誤配,否則會造成變頻器不工作或損壞。
④ 安裝時螺絲等配件不可置留在變頻器內(nèi)部,以免電路板造成短路現(xiàn)象。
⑤ 安裝后保持變頻器的干凈,避免塵埃,油霧,濕氣侵入;