發(fā)貨地點(diǎn):河北省滄州市
發(fā)布時(shí)間:2022-03-25
或改變水蒸氣狀態(tài)。治理工藝路線凈煙氣加熱工藝路線濕法脫硫后,保持50℃左右濕煙氣的濕度不變,通過等濕升溫實(shí)現(xiàn)消白。如氣氣換熱升溫GGH,冷媒煙氣換熱升溫MGGH,在除塵器前或后以及脫硫塔后至煙囪入口煙道內(nèi)各增設(shè)一套煙氣換熱裝置,利用脫硫塔前的熱煙氣加熱脫硫塔出口的凈煙氣,將飽和濕煙氣從50℃左右升高到80℃以上,可以達(dá)到去除煙羽的目的。濕煙氣消白的關(guān)鍵是將排煙濕度和相對濕度控制得盡量低。
排煙溫度不宜控制,現(xiàn)國內(nèi)大部分電廠已拆除。MGGH 克服了GGH 的漏煙氣,容易堵的缺點(diǎn),提高了設(shè)備利用率和脫硫效率,但設(shè)備阻力大,體積大,投資高,排煙溫度不宜控制。2.2.2 先冷凝再加熱工藝路線首先對脫硫處理后的飽和濕煙氣進(jìn)行冷凝,使得煙氣中的含水率降低,回收冷凝下來的水。這種方法煙囪只需略做防腐處理同時(shí)冷凝的過程可對粉塵。充分利用了原煙氣的余熱。投資高體積大故障率高容易堵阻力大脫硫效率難以提高GGH 的缺點(diǎn)是漏煙氣SO3 和鹽等污染物起到協(xié)同去除的作用,初步估算可去除20%~40% 的粉塵。
其次,再對排放煙氣適度加熱即可達(dá)到所需的擴(kuò)散條件,一般利用煙氣冷卻器回收的余熱對凈煙氣進(jìn)行加熱,達(dá)到白煙的目的。冷卻后的煙氣含水率大大降低,對其進(jìn)行加熱時(shí),所需的熱量也大幅減少,對整個(gè)電廠的節(jié)能及運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性有良好的支持作用。后,采用該工藝可真正實(shí)現(xiàn)節(jié)能,減排和視覺污染的作用,冷凝器所回收的凝結(jié)水,經(jīng)過簡單處理后可以作為脫硫系統(tǒng)的補(bǔ)水循環(huán)使用,基本可實(shí)現(xiàn)脫硫系統(tǒng)零水耗。
冷卻水可以通過機(jī)械通風(fēng)冷卻系統(tǒng)降溫或利用熱泵技術(shù)對其熱量進(jìn)行回收,如果周圍有低溫冷源(如海水等)也可直接利用此冷源進(jìn)行降溫。2.2.3 煙氣降溫冷凝消白工藝路線降低煙氣溫度和濕度,使水蒸氣冷凝為水,降低煙氣溫度主要采用冷凝換熱器間接冷卻方式,常用漿液冷凝和凈煙氣冷凝。圖1 為漿液冷凝工藝流程,圖2 為凈煙氣冷凝工藝流程圖。
漿液降溫冷凝消白技術(shù)就是在漿液循環(huán)管道上進(jìn)行改造,一般在高層或高層與次高層兩層噴淋管道上安裝漿液換熱器,利用冷卻后的漿液降低吸收塔排煙溫度,從而降低脫硫塔蒸發(fā)水量。用冷卻水(海水)經(jīng)漿液換熱器對漿液進(jìn)行冷卻,再由噴淋到吸收塔的冷漿液對吸收塔內(nèi)煙氣進(jìn)行冷卻,從而降低吸收塔出口凈煙氣溫度和濕度,達(dá)到降溫冷凝消白效果,煙氣冷卻后的凝水落回到吸收塔內(nèi),終再考慮塔內(nèi)水平衡。